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技術貼|混合合金焊點的可靠性試驗和評估

作者: 范 陶朱公 編輯: 瑞凱儀器 來源: 可靠性雜壇 發(fā)布日期: 2019.12.21

一、試驗樣品

某公司組織的試驗中使用了以下兩個高密度組裝測試板。
(1)VFBGA封裝。VFBGA封裝如圖1所示。硅芯片通過綁定連接到極薄的基板上。試驗所用的VFBGA,總封裝高度是1.0mm,間距0.5mm,植球之前量得的錫球直徑是0.3mm。
圖1 0.5mm間距的VFBGA封裝圖示
圖1 0.5mm間距的VFBGA封裝圖示

(2)SCSP封裝。SCSP封裝如圖2所示,是一個塑模BGA封裝,可以裝入兩個或更多的CSP芯片。這種堆疊式封裝的總封裝高度是1.4mm,間距0.8mm,植球之前量得的錫球直徑為0.4mm。

圖2 0.8mm間距的SCSP

圖2 0.8mm間距的SCSP
這項評估使用的PCB板材是6層(1+4+1,中間4層,表面2層)FR4,在樹脂覆銅表面制作微孔。PCB總厚度為0.8~1.0mm。在這項研究中,使用了兩種表面涂層,即ENIG Ni/Au和Entec?Plus OSP。每塊板上有10個元件單元。1~5單元的印制板表面安裝焊盤100%的都帶過孔,6~10單元是無過孔表面安裝焊盤。封裝側的焊盤覆有電解鎳和沉金,焊盤之間用阻焊膜圖形隔開。

二、組裝工藝和實驗設計(DOE)

實驗板通過表面安裝技術將封裝連接在基板上。所有組裝好的板子都在X-射線檢測設備上進行開路和短路測試。在板子發(fā)回Intel之前,對每個元件進行了電氣連通測試,對失效元件作了記號。表1所示是為VFBGA和SCSP元件建立的實驗設計矩陣(僅列出向后兼容類型)。

表1 實驗DOE

表1 實驗DOE

注:BWC表示逆向兼容性(釬料球為SAC的BGA,用SnPb焊膏連接的封裝);
FWC表示正向兼容性(釬料球為SnPb的BGA,用SAC焊膏連接的封裝);
鉛對照表示封裝是SnPb釬料球的BGA,用SnPb焊膏連接。
在這個實驗設計矩陣中,之所以選擇如表所列的測試基準,其原因敘述如下。
(1)板面處理:研究中考察了兩種表面處理:
●ENIG Ni/Au;
●Entec?Plus OSP。
(2)焊點合金組分:
●BGA釬料球是無鉛釬料(SAC405),焊膏中合金成分為SnPb;
●對照組采用OSP芯片封裝側的焊盤合金是電解鍍鎳和閃金。
(3)再流溫度:研究中比照了兩種曲線,即
●保溫型曲線:起始階段溫度升到一個預定值,然后在這個溫度下保持一段時間,以蒸發(fā)掉焊膏中的揮發(fā)性成分,同時使板上的橫向溫度達到均衡。均溫段之后,溫度繼續(xù)上升到釬料熔化段。用于典型的錫-鉛板組裝。
●斜坡式曲線:完全沒有上述的均溫段。當要求再流爐提供較高的產能時采用這種曲線。
(4)峰值溫度:實驗中分別采用了兩個不同的峰值溫度。
●峰值溫度為208℃,再流時芯片SAC釬料球(熔點為217℃)不會完全熔化或坍塌。
●峰值溫度為(222+4)℃,再流時芯片SAC釬料球會熔化或坍塌。
(5)液相時間(TAL):設計了兩個不同的TAL(183℃以上)值。
●較短的TAL是60~90s,有利于提高再流爐產能,但由于熔化時間短,可能不利于釬料成分達到完全均質。
●較長的TAL是90~120s,能提供充足的時間,使釬料球內的釬料成分達到完全均質,以避免產生元素偏析。

三、試驗項目

1 跌落試驗

(1)試驗條件。落體試驗對象是板級,而非系統級,試驗采用0.43kg的金屬載體,從1.5m的高度落到橡膠平臺上,PCB只在4個角上用螺釘進行固定。測試時落體采用板面朝下這一嚴格的情況進行。試驗次數達到50次以上,直到失效。落體測試裝置如圖3所示。為了得出每種工藝條件下的平均失效時間,對測試結果作了統計分析計算。

圖3 落體測試裝置

圖3 落體測試裝置
(2)試驗結論。SCSP和VFBGA封裝的落體失效統計分析結果,對所有項目的平均落體失效都與對照組(SnPb釬料球的BGA用SnPb焊膏連接在OSP板上)進行了比較。
●SCSP封裝情況下,所有OSP板上的組件的平均落體失效率都比對照組高,而在ENIG Ni/Au板上的焊點則要比對照組低得多。
●VFBGA封裝情況下,所有ENIG Ni/Au板上的焊點(SAC釬料球用SnPb焊膏焊接)都比對照組稍差,僅有一項差一點達到目標,此項實驗的工藝條件是208℃峰值溫度,TAL為60~90s的均溫式曲線。其他多數OSP板上的VFBGA組件都比對照組好,但有一項稍差,工藝條件是208℃峰值溫度,TAL為60~90s的斜坡式曲線。

●斜坡式曲線、較低的峰值溫度和較短的液相時間(30~60s)將導致所評估的兩種封裝的焊點不可接受。圖4展示的是一個缺陷焊點的剖面。涂上去的焊膏已經再流,但沒有熔合形成一個連續(xù)的焊接點。

圖4 峰值溫度208℃

圖4 峰值溫度208℃/TAL 60~90s斜坡曲線形成的焊點
2 溫度循環(huán)試驗
溫度循環(huán)試驗仿效產品在實際使用過程中,作用于封裝和互連的熱機械應力進行。溫度循環(huán)采用-40~125℃,30min為一個周期,高低溫轉換時間不到2min。每隔250個周期檢測一次溫度,記錄室溫和低溫讀數。

根據試驗結果得出的失效數據作出威布爾分布。測試持續(xù)時間為典型的1500~2 000個周期。測試目標是在800個周期內,威布爾分布置信度95%的前提下,失效率小于5%。

圖5 各種工藝條件

圖5 各種工藝條件下SCSP和VFBGA封裝在800次溫度循環(huán)周期(-40~125℃,30min循環(huán)一次)的失效率(累積失效百分比)
圖5顯示了威布爾分布圖(95%置信度)在800個周期時的總失效率。
SCSP和VFBGA封裝對照組的失效率都沒有達到800周期小于5%的目標。而SCSP封裝的SAC釬料球用SnPb焊膏在OSP板上的焊點,在DOE中所有工藝條件下都達到了目標。VFBGA組件也僅有一項實驗離目標稍差一點,那個焊點是在208℃峰值溫度,TAL為60~90s的斜坡式曲線下完成的。在ENIG Ni/Au板上,焊點隨工藝條件的變化沒有顯示確定的趨勢。與SCSP封裝相比,VFBGA封裝的總失效率較高,尤其是在208℃峰值溫度,TAL為60~90s的斜坡式曲線下。

四、失效模式

主要存在以下3種失效模式:

(1)圖6所示的釬料與板面之間產生徹底的界面分離。這種失效產生在Ni-Sn化合層與Ni鍍層之間。

圖6 0.8mm SCSP封裝所產生的整齊分離

圖6 0.8mm SCSP封裝所產生的整齊分離(SAC釬料球的BGA用Sn37Pb焊接)

(2)圖7所示的這個失效位于焊點封裝側靠近金屬化合物界面的地方,裂縫始于釬料,并向金屬化合物界面延伸,或止于釬料但非常靠近金屬化合物界面。

圖7 0.5mmVFBGA封裝界面所產生的釬料裂縫

圖7 0.5mmVFBGA封裝界面所產生的釬料裂縫(無鉛BGA釬料球用Sn37Pb焊接)

(3)過孔裂縫發(fā)生在早期失效單元中。早期失效的過孔裂縫由于鍍覆不均勻所致。裂縫起于過孔底部,這里的鍍覆較薄。圖8顯示了一個過孔裂縫的例子。

圖8 0.8mm SCSP封裝所產生的過孔缺陷

圖8 0.8mm SCSP封裝所產生的過孔缺陷(這個失效是在第500次循環(huán)讀數時檢測到的)

五、失效機理

1.黑色焊盤

根據跌落試驗早期失效結果分析,說明這些失效或者是由于過孔裂縫,或者是由于釬料與PCB之間徹底的界面分離所致。進一步考察釬料與PCB之間整齊的界面分離情況,后發(fā)現,產生這種失效模式的單元都是ENIG Ni/Au板。這種早期失效在跌落試驗中表現得比在溫度循環(huán)試驗中更突出。這種失效被確定為所謂的“黑焊盤”缺陷。在裂縫界面檢測到磷含量較高,裂縫呈渣化,如圖9所示。

板上失效焊點的黑焊盤斷面失效

圖9 ENIG Ni/Au板上失效焊點的黑焊盤斷面失效發(fā)生在Ni-Sn合金層與Ni層的界面之間
2釬料球釬料未完全熔合

在溫度循環(huán)試驗中,大多數早期失效發(fā)生在峰值溫度為208℃,183℃以上持續(xù)時間為60~90s,斜坡式曲線的工藝條件下。這類失效在 ENIG Ni/Au板上表現得更突出。斷面分析表明,焊點在BGA的SAC釬料球(SAC405)與Sn37Pb釬料之間沒有完全熔合,如圖10所示。

圖10 不完全熔合

圖10 不完全熔合
3.阻焊膜錯位
在連接界面,Sn37Pb釬料內的Pb產生晶界擴散。在表面處理采用OSP的情況下,對于溫度循環(huán)試驗和跌落試驗觀察到的早期失效,Pb的偏析似乎不是主要原因。圖11所示是一個0.5mm間距的VFBGA封裝經過8次跌落試驗后得出的失效斷面圖。BGA釬料球組分是SAC,用Sn37Pb焊膏連接,峰值溫度為208℃,183℃以上的滯留時間是60~90s,采用斜坡式曲線,板面涂層為OSP。失效位于PCB側的Cu-Sn合金層。在焊盤和釬料兩側,都檢測到了Cu6Sn5。

在溫度循環(huán)試驗中,早期失效發(fā)生在封裝側。多半可能是由于阻焊膜定位問題和釬料球偏離有關。

圖11 阻焊膜錯位

圖11 阻焊膜錯位,0.5mm間距的VFBGA封裝OSP板,8次落體試驗失效
4.焊膏印刷量偏少
0.5mm間距VFBGA封裝的組件失效率高于0.8mm SCSP封裝的組件??赡艿脑蚴荲FBGA組件的焊膏印刷量較少(4mil厚的模板),以及快速而低溫的再流曲線,使得釬料自對位的時間和力度有限。
ENIG Ni/Au板上的失效,是焊點與板面之間產生整齊的分離。不過在250℃峰值再流的ENIG Ni/Au板上完全無鉛的焊點,以及Sn37Pb釬料球的BGA用SAC焊膏焊接的焊點,早期失效率卻很低。

六、結論

此項研究考察了常規(guī)SMT組裝成品率。
(1)0.5mm間距的VFBGA和0.8mm間距的SCSP的無鉛封裝,在Intel推薦的再流曲線用Sn37Pb焊膏組裝,OSP板面和ENIG Ni/Au板面的成品率都在99.2%以上。
(2)研究數據表明OSP板上SAC釬料球用Sn37Pb焊膏在特定工藝條件下可以滿足板級可靠性目標。這些條件歸納為一點,即BGA的SAC釬料球要與Sn37Pb焊膏完全熔合。這里的目標定義為:溫度循環(huán)800次靜態(tài)失效率小于5%時,平均失效等于或好于Sn37Pb對照組。

(3)ENIG Ni/Au和其他板面上的“黑焊盤”缺陷影響了實驗數據。當板子本身存在缺陷時,SAC釬料球BGA和SnPb焊膏組件在機械沖擊負載下的失效風險很高。

文章出自:可靠性雜壇

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